1、鍋爐簡介
茂名熱電廠一號鍋爐為前蘇聯(lián)TJI-15/A型鍋爐,原設(shè)計(jì)為燃煤鍋爐,后改重油。鍋爐系單汽包自然循環(huán)鍋爐,整體呈型布置,采用煤粉懸浮固態(tài)排渣方式,爐膛呈長方形結(jié)構(gòu),其尺寸為9.852 m×7.1 m。改燒重油后,由于主汽溫度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,故在低溫過熱器后增加了341m2受熱面,減溫器布置在低溫和高溫過熱器之間,尾部煙道內(nèi)依次布置有高溫省煤器、高溫鋼管空氣預(yù)熱器、低溫省煤器、低溫鋼管空氣預(yù)熱器、低溫玻璃管空氣預(yù)熱器。
2、鍋爐改造后的技術(shù)要求
按電廠對改造后的技術(shù)要求,燃燒調(diào)試應(yīng)達(dá)到下列技術(shù)指標(biāo):
①有良好的燃燒穩(wěn)定性,單只噴嘴流量在2- 3.5 t/h范圍變化,噴嘴前霧化汽壓為1.3 MPa,漿壓為1.1 MPa。
②水煤漿著火點(diǎn)距燃燒器出口小于500 mm。
③燃燒效率≥98%。
④具有良好的鍋爐出力調(diào)節(jié)性,出力在40%- 100%范圍內(nèi)變化時能穩(wěn)定燃燒,調(diào)節(jié)靈敏。
⑤冷態(tài)升爐時,30%- 50%負(fù)荷可逐步投水煤漿,50%負(fù)荷以上可全燒水煤漿,并能穩(wěn)定運(yùn)行,投用10支水煤漿槍可滿足100%負(fù)荷的需要。
⑥具有良好的燃料適應(yīng)性,水煤漿濃度不小于62%或收到基低位發(fā)熱量Qdw《4 350kcal/kg時,仍能及時著火和穩(wěn)定燃燒。
⑦水煤漿燃燒器適用原來的油槍,全燒油時
不改變原燃燒特性。
⑧鍋爐燃燒水煤漿的熱效率達(dá)到大于90%,燃油時熱效率大于92%。
3、鍋爐改造內(nèi)容
根據(jù)鍋爐改造設(shè)計(jì)的原則和要求,結(jié)合鍋爐實(shí)際運(yùn)行情況和現(xiàn)場設(shè)備布置情況,在少改動的前提下,考慮到改燒水煤漿所涉及的關(guān)鍵技術(shù),對原鍋爐作如下幾個方面的改造:
3.1燃燒器改造
①燃燒器的設(shè)計(jì)
富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,這種生物質(zhì)鍋爐主要來燃燒秸稈顆粒機(jī)、秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,如下圖所示:
水煤漿燃燒器必須根據(jù)水煤漿的燃燒特性進(jìn)行有針對性的設(shè)計(jì),水煤漿含有30%- 40%的水份,相對煤粉來說著火困難;而且水煤漿以噴霧形式噴入爐膛,高速霧矩推遲了著火過程;水煤漿中的水份一旦蒸發(fā)著火后,燃燒過程與煤粉又基本相似。另外,由于水份的存在,使理論燃燒溫度降低,使燃燒過程在較低溫度下完成,這樣在一定程度上削弱了燃燒性能;但是,水份的存在,蒸發(fā)后使得煤粉的空隙率和表面積增大,增大了煤粉與氧氣的接觸面積,這樣在一定程度上強(qiáng)化了燃燒。總之,燃燒器的設(shè)計(jì)要適應(yīng)水煤漿的燃燒特點(diǎn)。
茂名熱電廠一號爐爐膛的長寬比為1.39:1,原燃燒器布置在短邊上,四角對沖燃燒,使得四只燃燒器噴口的長寬比為2.19:1,因此在設(shè)計(jì)水煤漿燃燒器時,必須針對這一結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行,既要考慮爐膛火焰的充滿度,又要考慮燃燒器的根部引燃性能。根據(jù)試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),組織適當(dāng)?shù)那袌A大小和側(cè)邊配風(fēng),爐膛內(nèi)可組織較好的空氣動力場,其中側(cè)邊風(fēng)的切圓直徑為1 000 mm,一次風(fēng)切圓直徑為800 mm,雙切圓的布置方案有利于強(qiáng)化水煤漿霧矩的著火性能。
為了加強(qiáng)水煤漿的著火,燃燒器的一次風(fēng)口設(shè)計(jì)成錐形,同時在擴(kuò)錐的中心還設(shè)計(jì)了中心風(fēng),以滿足燃油時提供及時的根部風(fēng)。水煤漿霧矩噴入爐膛時,首先進(jìn)入錐形蒸發(fā)區(qū),在此區(qū)域原則上不必配風(fēng),噴口出口的一次風(fēng)為旋流風(fēng),以利于高溫?zé)煔饣亓鳎铀偎簼{中水份的蒸發(fā),縮短著火時間。
②噴嘴的設(shè)計(jì)
水煤漿噴嘴是燃燒水煤漿的專用設(shè)備,水煤漿燃燒好壞,與噴嘴的性能有著直接的聯(lián)系,根據(jù)燃燒水煤漿噴嘴的成功經(jīng)驗(yàn)及鍋爐的特點(diǎn),在改造設(shè)計(jì)中推薦采用浙江大學(xué)研制的撞擊式多級霧化油噴嘴。
由于在改造時,需要保留燃燒重油的功能,故在燃燒器設(shè)計(jì)時考慮了燃油的特點(diǎn),并仍沿用電廠現(xiàn)有的Y型蒸汽霧化油噴嘴。
水煤漿及重油噴嘴的技術(shù)參數(shù)如下表所示:
3.2 水冷壁改造
鍋爐的水冷壁在結(jié)構(gòu)上不作大的改動,只對燃燒器開孔及新增加的看火孔、打焦孔、火檢孔進(jìn)行局部的彎管設(shè)計(jì),彎管的曲率半徑為120mm(2D)。
在中排燃燒器中心上下各一米敷設(shè)47.6 m2燃帶,以強(qiáng)化水煤漿的著火。
3.3 吹灰系統(tǒng)改造
考慮到水煤漿的灰份較燃料油大得多,故恢復(fù)14臺永冷壁吹灰器,更新4臺伸縮式過熱器吹灰器并增加2臺過熱器吹灰器,高溫省煤器處安裝3臺固定旋轉(zhuǎn)式吹灰器及4臺伸縮式吹灰器,低溫省煤器安裝8臺伸縮式吹灰器。
4、改造后燃油及燃燒水煤漿調(diào)試
4.1燃燒重油和水煤漿調(diào)試
在調(diào)試過程中,電廠委托廣東省電力中試所一號爐改燒水煤漿工程分別進(jìn)行了全燒油工況和燃燒水煤漿的多個工況的性能測試。
全燒油工況于2000年11月24 - 26日進(jìn)行,試驗(yàn)在額定負(fù)荷下進(jìn)行,表現(xiàn)的結(jié)果較好,其中修正后的鍋爐熱效率分別達(dá)92.5%和92.585%,燃燒效率達(dá)99.9%,排煙溫度分別為137.552℃和140.667℃。同時還進(jìn)行了鍋爐額定出力和最大出力試驗(yàn),在投中下排油槍為主的運(yùn)行方式和退高加運(yùn)行方式時,鍋爐負(fù)荷在額定蒸汽流量的3%范圍,氣溫在額定氣溫的- 10 -5℃范圍,退高加運(yùn)行的減溫水有調(diào)節(jié)余地,試驗(yàn)符合要求。對鍋爐最大出力試驗(yàn),當(dāng)鍋爐主汽流量達(dá)234.6 t/h時,主汽溫為534℃,主汽壓9.232 MPa,未出現(xiàn)超溫超壓現(xiàn)象。以上試驗(yàn)說明#1爐進(jìn)行燒水煤漿改造后,對全燒油并未造成影響。但在試驗(yàn)過程中也暴露了一些問題,如空氣預(yù)熱器漏風(fēng)且很不均勻,特別在靠近爐墻處漏風(fēng)更嚴(yán)重。
燃燒永煤漿工況于2000年12月24 - 26日進(jìn)行,試驗(yàn)采用的燃料數(shù)據(jù)為設(shè)計(jì)燃料數(shù)據(jù)以及第一批水煤漿的部分分析數(shù)據(jù)。在燒水煤漿額定工況鍋爐熱效率試驗(yàn)中,鍋爐負(fù)荷在215.2 t/h時,排煙溫度為132.76℃,飛灰含碳量只有3.55%,爐渣含碳量3.48%,修正鍋爐熱效率(反平衡)達(dá)91.856%,燃燒效率達(dá)99.52%。在進(jìn)行不投油低出力穩(wěn)燃試驗(yàn)中,鍋爐負(fù)荷為83.67 t/h時,排煙溫度為131.05℃,飛灰含碳量和爐渣含碳量分別為分別為0.855%和2.455%,修正后的鍋爐熱效率達(dá)89.01%。鍋爐負(fù)荷在低于保證不投油最低穩(wěn)定出力的工況下,爐膛壓力波動不大,燃燒穩(wěn)定、不打閃,火焰燃燒正常。以上試驗(yàn)說明鍋爐燃燒水煤漿已取得成功。
4.2己達(dá)到的技術(shù)要求和技術(shù)指標(biāo)
通過燒油和燒水煤漿的燃燒調(diào)整試驗(yàn)以后完全達(dá)到了對改造提出的技術(shù)要求,某些還超出了規(guī)定的技術(shù)指標(biāo),具體如下:
①水煤漿燃燒穩(wěn)定性良好,噴嘴容量在1.2- 4.1 t/h范圍內(nèi)均能良好霧化燃燒。
②水煤漿著火情況良好,著火距噴口距離<200 mm。
③水煤漿燃燒效率超過規(guī)定指標(biāo),額定負(fù)荷,50%負(fù)荷和40%負(fù)荷時燃燒效率在99%以上,鍋爐效率在91%以上。飛灰炭含量Cfh=0.855%- 3.55%,除塵灰含炭量Cah=2.25% -3.34%.爐渣含炭量Cl2:2.455%- 3.38%。
④燒水煤漿時有良好的鍋爐出力調(diào)節(jié)性能,在40%- 100%負(fù)荷范圍內(nèi)能穩(wěn)定燃燒,調(diào)節(jié)靈敏,燃燒器運(yùn)行方式多樣。
⑤水煤漿40%的低負(fù)荷穩(wěn)定能力好(穩(wěn)燃持續(xù)時間試驗(yàn)做了2h)。
⑥冷態(tài)升爐時,只要燃燒器底層下二次風(fēng)口的4支點(diǎn)火油槍點(diǎn)燃,在28%額定負(fù)荷下就能點(diǎn)燃水煤漿,50%負(fù)荷以上可以全燒水煤漿,并能穩(wěn)定運(yùn)行。
⑦投用10支水煤漿槍即可滿足100%負(fù)荷的需要(也作過8支煤漿槍帶215 t/h負(fù)荷的運(yùn)行試驗(yàn)),而且,在起動至全燒水煤漿帶100%負(fù)荷過程中不必進(jìn)行油槍和水煤漿的切換投運(yùn)工作,操作很方便。
⑧水煤漿低位應(yīng)用基熱值(4 526 kcal/kg)低于設(shè)計(jì)值(4760 kcal/kg)時,同樣能及時著火和穩(wěn)定燃燒。
⑨燃燒器適合燒原有的油槍,全燒油時不改變其燃燒特性,全燒油在100%和50%負(fù)荷下的鍋爐熱效率分別為93.7%和89.67%;在超出力235 t/h下能正常穩(wěn)定運(yùn)行。
⑩正常運(yùn)行時水煤漿噴嘴前的霧化汽壓在1.1 - 1.5 MPa,爐前母管漿壓在0.9 - 1.15 MPa,實(shí)際運(yùn)行時保持噴嘴前汽壓比漿壓高出0.1 - 0.2MPa就能良好霧化。
⑩燃燒組織良好,火焰明亮,切圓接近中間(尤其40%負(fù)荷時在工業(yè)電視屏幕所見十分明顯),無明顯火焰貼壁現(xiàn)象,火焰充滿度好,無大顆粒掉入冷灰斗,噴嘴頭部不結(jié)焦,煙囪排放的煙色好,成白霧狀。
⑥水煤漿在線過濾器運(yùn)行正常,其阻力損失< 0.1 MPa。
⑩水煤漿的卸、貯、輸、供漿各系統(tǒng)均能正常運(yùn)行,有力地保證了水煤漿的順利供給和正常燃燒。
⑩鍋爐尾部電除塵器主體投運(yùn)正常,除塵效率高,煙塵排放濃度、二氧化硫、氮氧化物排放濃度低于環(huán)保要求。
5、存在問題及改進(jìn)建議
5.1存在問題
①排煙氧量偏高,220 t/h時,排煙氧量為02:9.5%,a:1.83,主要是因?yàn)椴AЧ芸諝忸A(yù)熱器和煙道漏風(fēng)所致。
②爐膛出口煙溫偏差大,轉(zhuǎn)向室(高溫省煤器前)煙溫偏差最高達(dá)105℃( 668/565℃),也是造成管壁超溫的原因之一。
③燃燒器的著火距離近,在開始燃燒調(diào)整不當(dāng)時,曾出現(xiàn)噴口結(jié)焦及燒壞1號角中、上排葉片,及時更換及調(diào)整燃燒后已消除。
④煙道設(shè)計(jì)不夠合理,有些煙道煙速過高及局部阻力損失過大,以致爐膛出口氧量達(dá)不到設(shè)計(jì)值,一號引風(fēng)機(jī)只能帶180 t/h負(fù)荷。
5.2改進(jìn)措施
解決過熱器管壁和蒸汽超溫問題,經(jīng)校核割除加裝的341m2低溫段過熱器;進(jìn)行煙道出口阻力計(jì)算,對于引風(fēng)機(jī)的改造可結(jié)合二號爐的改造進(jìn)行;檢查預(yù)熱器及爐墻漏風(fēng)點(diǎn)并予以堵漏,解決玻璃管空氣預(yù)熱器和爐墻漏風(fēng)問題;減少部份衛(wèi)燃帶面積,降低燃燒器區(qū)域的溫度;對燃燒器進(jìn)行改造,將一次風(fēng)的旋流強(qiáng)度適當(dāng)減小。