帶式輸送機是現(xiàn)代最重要的散狀物料輸送設(shè)備,被廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、煤炭、礦山和港口等領(lǐng)域。隨著帶式輸送機向高帶速、長距離、大運量的大型化發(fā)展。帶式輸送機輸送帶跑偏在物料運輸過程中時有發(fā)生,是造成輸送機局部或全線撒料、輸送帶邊緣磨損、撕裂的主要原因。由于輸送帶的價格比較貴,大約占整臺輸送機成本的30%~50%,因此帶式輸送機輸送帶跑偏不但會影響安全生產(chǎn),縮短輸送帶使用期限,而且還會造成重大經(jīng)濟損失。為了準(zhǔn)確檢測輸送帶是否跑偏及跑偏的原因,就必須進(jìn)行準(zhǔn)直度測量工作。精確測定跑偏的數(shù)據(jù),以便查清跑偏主要原因和對帶式輸送機輸送帶跑偏進(jìn)行校正和有效的調(diào)整。本文就準(zhǔn)直測量的一種簡單方法進(jìn)行初淺探討。
二、工程概況
甕福磷礦屬國家特大型礦山,位于貴州中部山區(qū),礦區(qū)南北總長約70km。礦區(qū)坐標(biāo)位置為東經(jīng)107°15′至107°30′,北緯26°35′至27°00′,平均高程約為1100m。帶式輸送機輸送帶位于甕福磷礦的新龍壩選礦廠與采礦區(qū)之間。地屬于福泉市牛場鄉(xiāng)轄區(qū),距牛場11公里。輸送帶長3.0km,其中高低起伏10處,且大部分在隧道內(nèi),洞內(nèi)光線較暗,照明主要依靠電燈和手電筒。這些條件都給測量工作帶來極大困難。而且作準(zhǔn)直測量就可想而知了。整個項目總投資3千多萬。該輸送帶已經(jīng)建好,并運行了一年多的時間。線跑偏很嚴(yán)重,因此要求測定推直度。
三、準(zhǔn)直測量工作內(nèi)容及要求
根據(jù)業(yè)主的要求:要能精確反映輸送帶準(zhǔn)直度情況,在不造成多余的工作量和浪費經(jīng)費的前提下,其測量的工作內(nèi)容包括四等直伸導(dǎo)線測量、參考基準(zhǔn)線的建立、輸送帶準(zhǔn)直測量。根據(jù)業(yè)主要求:輸送帶理論值為一條直線,其直線的準(zhǔn)直度最大誤差為15mm。為了滿足這一要求,其直伸導(dǎo)線的橫向點位誤差必須小于或等于15mm。因此我們要利用導(dǎo)線來建立參考基準(zhǔn)線。
四、準(zhǔn)直控制測量
1.坐標(biāo)系統(tǒng)的建立
我們以輸送帶的輸送方向為X軸,垂直于該方向為Y軸,建立獨立坐標(biāo)系。這樣建立的好處是距離誤差對控制點的橫向誤差影響較小,且計算方便,Y方向的誤差是橫向誤差,又有利于提高準(zhǔn)直測量的精度。
2.平面控制測量
(1)控制點的選點與刻設(shè)
經(jīng)實地勘察,安裝輸送帶的輸送方向右邊有—條檢修的人行通道,人行通道寬1米左右,導(dǎo)線就只能設(shè)在這條人行通道上,人行遙道地表為混泥土地面,根據(jù)這些條件,控制點采用鋼據(jù)片在混泥土地面刻1mm十字絲為標(biāo)心,然后打上一萬框,并用油漆填上方框和編號。根據(jù)實地通視情況盡量滿足規(guī)范的技術(shù)要求,特困難的地方適當(dāng)放寬。每一控制點距固定輸送帶的鋼架約35cm,刻設(shè)編號為W2~W11,然后以此為基準(zhǔn)線,距此15cm的地方刻設(shè)另一條編號為A1~A11的直伸導(dǎo)線。注意輸送帶開始和結(jié)束處分剮只設(shè)—個控制點,其編號分別為W1、W12。以便設(shè)成一條直伸閉合導(dǎo)線(除一頭一尾形成小角,其它均為180左右角)。
(2)直仲導(dǎo)線測量、數(shù)據(jù)處理和精度分析利用TC1800全站儀對該導(dǎo)線進(jìn)行四等導(dǎo)線邊長與水平角度觀測。TC1800全站儀的測距精度為1+1ppm,測角精度為1秒。觀測中采用三聯(lián)腳架法以減少對中誤差。觀測數(shù)據(jù)經(jīng)過加乘常數(shù)和氣象改正、斜距該平距,利用武漢大學(xué)測繪學(xué)院編制的《科傻地面控制測量數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)》進(jìn)行平差計算。整個導(dǎo)線有一個已知點和一條已知方位角,方向觀測值數(shù)44,邊長觀測值數(shù)22,未知點數(shù)21點。通過計算可知最弱邊為W1至W2,邊長長度為37.27040m,其邊長相對誤差為1:54000。最弱點為w12,橫向誤差小于1.5cm。通過以上點位精度統(tǒng)計和分析,我們認(rèn)為能滿足準(zhǔn)直測量要求。
五、輸送帶的中心線的準(zhǔn)直測量與校正
中心線的準(zhǔn)直測量首先要解決的問題就是如何建立準(zhǔn)直基準(zhǔn)線的問題。由于直伸閉合導(dǎo)線距輸送帶邊線只有60cm,利用鋼尺量距可以精確地測定導(dǎo)線至邊線的距離。經(jīng)計算1米的距離,角度在2度時距離影響不到1mm。因此我們采用全站儀架設(shè)于直伸導(dǎo)線的一點后通視另一點。這兩點形成一條基線段。在輸送帶每30m的地方用鋼尺有邊線量出,在鋼尺上做一簡易游,用全站儀的縱絲指揮游標(biāo)在鋼尺上滑動到的縱絲位置進(jìn)行讀數(shù),就像觀測視準(zhǔn)線一樣觀測和記錄。同時測量該點到導(dǎo)線點的距離。由于導(dǎo)線近視于一條直線,輸送帶的邊線已近視于一條直線。我們認(rèn)為量測的距離垂直于導(dǎo)線的基線段。實際上導(dǎo)線點并不在一條直線上,因此就得對測量數(shù)據(jù)進(jìn)行校正。其校正方法為利用距離于垂直的關(guān)系計算輸送帶邊線的坐標(biāo),邊線與中心線是完全平行的。同時用全站儀測量輸送帶邊線的坐標(biāo)。兩個成果進(jìn)行比較誤差均在2mm以內(nèi)。最終輸送帶橫向偏移量以2. 93號點位基準(zhǔn)線計算,以2至93號為前進(jìn)方向左偏為“-”,右偏為“+”,起點1號相對鄰近點偏移量較大,所以用2號點作為基準(zhǔn)線起點,距離以1號點為起點累計。計算準(zhǔn)直測量成果如下表:
六、結(jié)論
本次工作由于時間緊,任務(wù)急,精度要求高。整個測量、計算、成果以及報告輸出僅甩了四天的時間,且精度達(dá)到業(yè)主要求。經(jīng)該數(shù)據(jù)調(diào)整的輸送帶目前運行良好,同時受到業(yè)主的好評。成果如果用直線回歸法整理中心線準(zhǔn)直測量成果精度會更高一些。方法簡單,成果可靠。
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