平莊能源股份有限公司使用的Sl00掘進(jìn)機,運輸機構(gòu)采用第1輸送機與第2輸送機鉸接.第2輸送機與刮板輸送機使用機尾滾筒和電磁滾筒聯(lián)結(jié),實現(xiàn)煤矸運出。
在長期使用中.它的運輸機構(gòu)暴露了一些問題,二運機尾滾筒不傳動時,電磁滾筒無法工作,導(dǎo)致整機運輸出現(xiàn)中斷影響,主要表現(xiàn)為:
(1)滾筒內(nèi)支撐軸承落架,致使?jié)L筒不能導(dǎo)向與傳動。
(2)機尾滾筒殼體每30 d左右就會磨薄變形,不能繼續(xù)使用。
2、改造前滾筒裝置裝配圖
3、改造方案的確定
(1)如何延長本機尾滾筒軸承的使用壽命
針對軸承落架的情況.分析能否對軸承進(jìn)行改型使用:原1212軸承為輕系列向心球面球軸承.它的功用是:輕載荷、承受徑向力:軸承的轉(zhuǎn)速可以較高,軸承的調(diào)心性好,安裝與拆卸方便:經(jīng)濟性也好,較為便宜。但它的功用不能滿足交變載荷要求,因此需改用能承受交變且較重載荷系列,經(jīng)過分析初步確定使用3612向心球面滾子軸承比較合適,它屬于中寬系列雙列向心球面滾子軸承.它的功用是:中載荷、承受徑向力;軸承的轉(zhuǎn)速可以較高,軸承的調(diào)心性好安裝,拆卸方便:經(jīng)濟性也好,較為便宜。
(2)改造后傳動裝置的幾何尺寸必須滿足要求。根據(jù)1212軸承的外形尺寸60 mmx110mmx22mm和3612軸承的外形尺寸60 mmx130 mmx46mm.進(jìn)行檢測,將軸伸∮60軸頸與軸端之間使用23mm不影響安裝,將滾筒內(nèi)軸承杯加長,內(nèi)孔加工至∮130 mm,再將4-M12螺孔均布于咖160圓周上,再進(jìn)行焊接,完全可以用3612軸承取代1212軸承,解決了軸承落實架問題。
(3)滾筒外皮磨損磨薄變形嚴(yán)重,導(dǎo)致不能正常工作。按使用3612軸承的思路,在保證滾筒外徑尺寸不增加的條件下,就能保證傳動性能,所以把軸承杯焊件外徑盡量減小,經(jīng)檢測可減少12 mm,即半徑可減少6 mm.也就是把滾筒壁加厚至10mm,強度得到有效加強。
3、改造后的結(jié)構(gòu)
原來的機尾滾筒直徑240 mm、長710mm.筒皮薄4 mm.軸承是輕型(1212)結(jié)構(gòu),在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)軸承落架事故以及滾皮磨薄變形致使輸送帶跑偏等事故,嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度。
因此在不影響外形尺寸的前提下.把筒皮由4 mm加厚到10 mm.軸承由輕系列1212向心球面球軸承改為中系列3612調(diào)心鼓形滾子軸承。
4、實驗過程
為了保證不影響井下作業(yè)生產(chǎn).以廠家原裝滾筒裝置為標(biāo)準(zhǔn),以改造后的裝置為試驗備用品,在原裝滾筒服務(wù)最長不到21 d的時間就不能工作而返井檢修的同時,更換了改造后的產(chǎn)品,經(jīng)使用76d.跟隨掘進(jìn)機返井檢修時,沒有出現(xiàn)軸承落架和滾筒變形的情況,后經(jīng)過幾次使用,效果均良好,開始替代原機構(gòu),投入使用至今。
5、結(jié)語
改造后滾筒的強度增加了,軸承的承載能力也加強了,經(jīng)使用后,效果非常理想,這項改造已使用3a之久,使用11個掘進(jìn)工作面,再也沒有出現(xiàn)過機尾滾筒損壞的事故.提高了勞動生產(chǎn)效益,再沒有因二運損壞維修而影響采場接續(xù).累計節(jié)約資金數(shù)十萬元。
相關(guān)輸送機產(chǎn)品:
1、皮帶輸送機
2、刮板輸送機