1、概況
老屋基選煤廠是一座群礦型煉焦選煤廠,設(shè)計(jì)能力為180萬t/a,采用主再洗跳汰,煤泥水經(jīng)濃縮后浮選的工藝流程。原煤在進(jìn)入跳汰機(jī)以前,經(jīng)過
破碎機(jī)預(yù)先破碎,因而產(chǎn)生的次生煤泥量達(dá)到3.05%,并且矸石泥化嚴(yán)重,加重了煤泥水處理系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)。45m濃縮池的溢流濃度一般在250g/L左右,加入凈水劑后也失去了對(duì)煤泥水的澄清作用,導(dǎo)致濃縮機(jī)煤泥壓耙子故障,不得不停車將煤泥水放入沉淀池,再將煤泥挖出。這既耽誤了生產(chǎn)時(shí)間,又浪費(fèi)了人力財(cái)力。為了解決煤泥水濃度過高的問題,提高精煤的數(shù)質(zhì)量,1998年該廠與煤科總院唐山分院合作對(duì)選煤工藝進(jìn)行了改造,用科技含量高的重介旋流器代替了跳汰機(jī),又將錘式破碎機(jī)改為英國MMD - 500型破碎機(jī)。工藝流程見圖1。
2、改造前、后對(duì)比分析
改造前、后的選煤效果如下:
(1)將原煤破碎機(jī)改換為MMD - 500型破碎機(jī)和用重介旋流器代替跳汰機(jī)以后,經(jīng)過測(cè)試,發(fā)現(xiàn)次生煤泥量減少了。
(2)采用重介旋流器以后,經(jīng)過測(cè)定,發(fā)現(xiàn)中煤和矸石中的煤泥含量比采用跳汰機(jī)時(shí)增加了,中煤和矸石的灰分也提高了。
(3)在重介系統(tǒng)中增加了弧形篩和脫介篩(篩縫為0.3mm).改變了煤泥水直接進(jìn)入撈坑,一部分粗煤泥被脫介篩回收了。根據(jù)角錐池入料濕法小篩分實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)煤泥含量比采用跳汰系統(tǒng)時(shí)角錐池入料的煤泥含量減少了。
3、改造效果
經(jīng)過改造減少了進(jìn)入45m濃縮池的煤泥量,減輕了濃縮機(jī)的負(fù)荷,煤泥水中加入凈水劑后一般40s就澄清了,并且藥劑用量為9.5g/L;濃縮池溢流濃度由250g/L左右降到了12g/L左右,再也沒有發(fā)生濃縮機(jī)壓耙子事故,杜絕了煤泥水未經(jīng)浮選處理就放入沉淀池;使重介旋流器達(dá)到了理想的效果,浮選系統(tǒng)發(fā)揮了最大的作用;提高了精煤產(chǎn)率,降低了對(duì)環(huán)境的污染,僅1年就全部收回了改造系統(tǒng)所投入的資金。