1、概述
某垃圾焚燒處理廠現(xiàn)有2臺(tái)國(guó)產(chǎn)75 t/h循環(huán)流化床生活垃圾焚燒鍋爐,采用單鍋筒、自然循環(huán)、膜式水冷壁、圓形絕熱分離器、U型返料器、外置高溫過(guò)熱器等技術(shù)結(jié)構(gòu)。由于采用了外置換熱器技術(shù),可有效防止垃圾焚燒產(chǎn)生的HC1氣體對(duì)受熱面高溫腐蝕,采用布袋除塵與尾部脫硫、煙氣凈化處理裝置相結(jié)合以達(dá)到煙氣環(huán)保排放。
該型鍋爐適用于生活垃圾和煤混燒,產(chǎn)生的蒸汽用于發(fā)電、供熱,設(shè)計(jì)日處理生活垃圾量為500 t/h,垃圾與煤的比例為8:2。鍋爐采用前墻給煤、前墻垃圾給料方式,水冷布風(fēng)板后部設(shè)計(jì)有800mm x400 mm的排渣槽。在鍋爐密相區(qū)后側(cè)布置有外置床,內(nèi)有高溫段過(guò)熱器,外置床下部與排渣槽相連,上部有條形天窗與爐膛密相區(qū)相通。鍋爐配有2臺(tái)風(fēng)道點(diǎn)火器,油槍為壓縮空氣霧化,采用水冷滾筒冷渣器,2級(jí)鏈斗除渣系統(tǒng)。
2、結(jié)焦部位及原因分析
循環(huán)流化床鍋爐的結(jié)焦分為:低溫結(jié)焦和高溫結(jié)焦。低溫結(jié)焦是灰渣的溫度低于灰的熔點(diǎn),由顆粒堆積而相互粘連形成的。低溫結(jié)焦一般發(fā)生在冷渣器內(nèi)或停爐過(guò)程中,由于床層流化質(zhì)量差而生成,從焦塊的外觀看,灰渣顆粒有序排布,比較松軟,很容易摔碎。高溫結(jié)焦是在床層流化良好,而局部或整個(gè)床層的溫度高于灰熔點(diǎn)形成的,此種焦塊表面的顆粒已經(jīng)熔化,焦塊堅(jiān)硬。
2.1分離器、U型閥和外置床內(nèi)結(jié)焦
由于垃圾焚燒CFB鍋爐在國(guó)內(nèi)沒(méi)有成熟的爐型,制造廠是在摸索、借鑒中不斷改造設(shè)備、積累經(jīng)驗(yàn)的。該廠的垃圾焚燒CFB鍋爐是河北省南部的第1家垃圾焚燒鍋爐,其最明顯的改進(jìn)在外置床上。運(yùn)行中從分離器、回料閥進(jìn)入外置床的高溫灰,由部分一次風(fēng)(回燃風(fēng))從其下部經(jīng)風(fēng)帽將灰流化,以促進(jìn)對(duì)過(guò)熱器的熱交換。鍋爐廠設(shè)計(jì)外置床內(nèi)的流化風(fēng)速為1m/s,設(shè)計(jì)回燃風(fēng)量為5 000m3/h,在鍋爐正常運(yùn)行中,回燃風(fēng)量約為3000m3/h。從空氣預(yù)熱器來(lái)的回燃風(fēng)(熱一次風(fēng)約160℃)與900℃左右的高溫灰渣接觸后,體積膨脹,使得外置床內(nèi)壓力升高,致使從U型閥進(jìn)入到外置床的灰流量減小,分離器立管內(nèi)料柱逐漸升高。在調(diào)試過(guò)程中(純燒煤),由于剛剛改進(jìn)(減小)外置床上部通風(fēng)口,負(fù)荷波動(dòng)時(shí),調(diào)節(jié)幅度大,曾出現(xiàn)U型閥、分離器立管因高溫灰堵塞而結(jié)焦的現(xiàn)象。
此外,鍋爐的返料風(fēng)、主流化風(fēng)、回燃風(fēng)、播灰風(fēng)均是一次風(fēng)機(jī)提供的,在鍋爐緊急工況下的調(diào)整中,如垃圾中斷等,需要加煤、增加主流化風(fēng)量,這樣勢(shì)必造成返料風(fēng)量、回燃風(fēng)量、播灰風(fēng)量的減小,同時(shí)U型閥返料量減小、外置床內(nèi)高溫灰堆積,最終導(dǎo)致U型閥、分離器內(nèi)結(jié)焦。
三門(mén)峽富通新能源主要生產(chǎn)銷(xiāo)售生物質(zhì)鍋爐,這種生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。


2.2鍋爐床面結(jié)焦
通常,正常的煤種灰熔點(diǎn)溫度在1100℃以上。試驗(yàn)證明,75 t/h垃圾焚燒循環(huán)流化床鍋爐在完全燒煤的情況下,只要床面流化正常,密相區(qū)下部平均床溫不超過(guò)940℃,下部單點(diǎn)床溫不超過(guò)960℃,鍋爐不會(huì)結(jié)焦。但是,河北滄州發(fā)電廠熱電工程2臺(tái)鍋爐投燒垃圾后,曾出現(xiàn)2次床面大面積高溫結(jié)焦的現(xiàn)象。一次是在投燒垃圾后,因一次風(fēng)機(jī)軸承溫度高,緊急停爐后,鍋爐再次啟動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的;另一次是在鍋爐燒垃圾帶大負(fù)荷試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)的。從2次結(jié)焦的情況看,床面都是高溫結(jié)焦,焦塊內(nèi)夾有黑色熔融物,而當(dāng)時(shí)鍋爐下部床溫都在800~ 850℃,出現(xiàn)床面結(jié)焦的根本原因在于投燒的垃圾。眾所周知,CFB鍋爐灰渣中一旦堿性金屬量大到一定程度時(shí),堿性金屬氧化物形成的灰渣共晶體,它的熔化溫度要低于灰的熔點(diǎn)溫度。所燒生活垃圾,未經(jīng)過(guò)分揀,垃圾中存有大量金屬、玻璃等。
由表1可以看出,對(duì)于垃圾內(nèi)有錫、鋅、黃銅、鋁、玻璃等物時(shí),灰渣的灰熔點(diǎn)均在850℃以下,鍋爐在風(fēng)機(jī)緊急停止運(yùn)行后,床面中心溫度約880℃,甚至可能更高。在鍋爐內(nèi)會(huì)有大量灼熱的床料被燜住,床面容易結(jié)焦。
鍋爐帶大負(fù)荷試驗(yàn)時(shí),長(zhǎng)時(shí)間且大量燒垃圾,會(huì)使?fàn)t內(nèi)大的顆粒存量增多,另外,垃圾中樹(shù)枝等大的東西沒(méi)有經(jīng)過(guò)粉碎,經(jīng)常堵塞垃圾給料口,造成垃圾中斷。當(dāng)鍋爐內(nèi)大的顆粒存量達(dá)到一定后,相對(duì)于一次風(fēng)量減少,會(huì)出現(xiàn)流化分層,使得流化質(zhì)量惡化,床面開(kāi)始結(jié)焦,鍋爐局部床溫降低,水冷風(fēng)室壓力波動(dòng)大,長(zhǎng)此以往使整個(gè)床面結(jié)焦。
3、防范措施
a.鍋爐運(yùn)行中床溫應(yīng)控制在820~880℃,床溫變化時(shí)盡量通過(guò)調(diào)整垃圾給料量來(lái)調(diào)整床溫,在床溫降至850℃時(shí)開(kāi)始減少垃圾給料量,820℃時(shí)停止垃圾給料,以保證鍋爐燃燒正常。
b.鍋爐連續(xù)燒垃圾時(shí),根據(jù)燒垃圾量大小,應(yīng)定期停止燒垃圾改為一定時(shí)間全部燒煤,以置換鍋爐內(nèi)的床料,從而保證鍋爐下一階段的安全運(yùn)行。每天燒垃圾400 t以上,連續(xù)運(yùn)行6d,停止垃圾24h;每天燒垃圾400 t以下,連續(xù)運(yùn)行9d,停止垃圾24 h;此外,若條件具備,每2個(gè)月應(yīng)停爐一次將爐內(nèi)床料全部清理更換。
c.鍋爐運(yùn)行中必須保證返料風(fēng)門(mén)在全開(kāi)位置,不得隨意關(guān)小。
d.鍋爐運(yùn)行中床溫升高,需要調(diào)整一次風(fēng)量時(shí),應(yīng)先增大一次風(fēng)機(jī)耦合器的開(kāi)度來(lái)提高返料風(fēng)的風(fēng)壓、風(fēng)量,然后調(diào)整主流化風(fēng)。若床溫降低,應(yīng)先關(guān)小主流化風(fēng)門(mén),然后再調(diào)整一次風(fēng)機(jī)偶合器的開(kāi)度。調(diào)整一次風(fēng)時(shí),必須保證返料風(fēng)的風(fēng)壓、風(fēng)量。
e.鍋爐燒垃圾時(shí)應(yīng)及時(shí)將二次風(fēng)開(kāi)大,大負(fù)荷時(shí)應(yīng)全開(kāi)二次風(fēng)調(diào)節(jié)門(mén)。
f.燒垃圾時(shí)嚴(yán)禁進(jìn)行壓火停爐操作。鍋爐需要緊急停爐時(shí),在停爐后應(yīng)啟動(dòng)除渣設(shè)備及時(shí)排渣,直至冷渣機(jī)內(nèi)無(wú)渣排出為止。
g.若鍋爐計(jì)劃停爐時(shí),提前停止投放垃圾,運(yùn)行一定時(shí)間后,將水冷風(fēng)室壓力降至8 kPa,減少爐內(nèi)的存料量,然后開(kāi)始減負(fù)荷。嚴(yán)格控制降溫速率,待床溫降至300℃以下時(shí),方可停止風(fēng)機(jī)運(yùn)行。
h.鍋爐熱態(tài)啟動(dòng)時(shí),應(yīng)進(jìn)行脈動(dòng)流化試驗(yàn),以防止鍋爐床料堆積結(jié)焦。
4、結(jié)論
采取以上措施后,鍋爐運(yùn)行比較穩(wěn)定,垃圾投運(yùn)量可以保持在400 t/d,沒(méi)有出現(xiàn)結(jié)焦的現(xiàn)象,保證了垃圾焚燒鍋爐長(zhǎng)期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。